近日,华星石化运行四部硫磺车间的一台系统压力远传指示出现了异常,导致整个炉膛压力失控,不能及时反映变化,失去了超压报警功能。为了彻底查清原因,装置操作人员联合公司维修人员迅速展开了检查工作。
制硫燃烧炉是硫磺回收装置的关键核心设备,酸性气在这里燃烧产生1000℃的高温,温度和压力显示就是我们观察高温燃烧炉内部变化的双眼,出现故障的这台仪表正是这台高温燃烧炉的一只眼睛。正常生产时,系统压力与炉膛的配风成正比,今天突然出现反常,呈现出反比关系,具有“火眼金睛”法眼的一线操作员史国辉立即判定,压力远传出现了故障。他迅速请仪表维修人员到达现场进行隐患检查,维修人员首先确认该压力引出管的伴热系统正常,但引出管堵塞不通,立刻调来了管线打压机,试图对压力引出管进行疏通,仪表维修人员将压力提至10MPa左右,还是无济于事,最后仪表维修工表示,管线内部可能堵塞非常严重,目前短时间内无法修复,只能等到检修时进行更换管线或疏通。
这让史国辉质疑起来,从主管线的引出管到压力远传,不超过5米的引压管,中途都有蒸汽伴热,前几天工作还非常正常,怎么可能堵塞这么快,而且还堵得这么结实?如果短时间内不能修复,这就相当于我们失去了一只眼睛,就会给安全生产带来极大的安全隐患。他带着疑问,顺着压力引出管盘查起来,最后发现,在引出管的根部有20cm左右的一段引压管存在伴热盲点,可能是这里出现了故障。
史国辉立马找来一根胶管,就近蒸汽服务点接了一根蒸汽,对准引压管根部进行吹扫预热,瞬间,对讲机里从操作室传来捷报,DCS上压力指示出现震荡反应,他迅速断定:故障就在这里。吹扫大约5分钟后,操作室再次传来捷报,DCS上压力数据指示趋于平稳并恢复正常。
最后,史国辉直接把那根胶管打了“结”,死死的拴在那里,为引压管量身定做了一件特殊的“御寒服”,彻底解决了压力失灵,一个冬天过去了,压力再也没有出现过故障。
(华星石化 郝明辉)